近日,中科炼化顺利打通热媒水系统优化项目全流程,完成新旧系统的流程连通、冲洗、调试及投用。项目实施后,每小时节约0.4兆帕蒸汽27吨,减少循环水用量1750吨,停运风机1台,每小时共节约成本超5000元。
中科炼化余热回收站以除氧水作为传热介质,利用循环热水泵进行炼油、化工装置的低温热回收,并经制冷站、气分等装置使用后进行再次循环取热。此前,该系统存在产热量大于用热量的问题,部分热媒水未经利用直接通过循环水冷却,具有挖潜降本空间。
为充分利用好全厂低温热源,中科炼化成立“热煤水系统优化项目”攻关小组,带领专业技术骨干深入装置现场不断调研、摸索,确定优化换热方案,利用全厂全停大修契机对热媒水系统进行预留甩头,于8月份完成整个系统的施工。
截至目前,热媒水系统优化项目各项参数达到预期,设备运行稳定,年可减少循环水用量超1500万吨,节约蒸汽用量近24万吨,年可降本约4500万元。
湛江日报、湛江云媒客户端原创
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