2月18日,中国海油湛江分公司文昌8-3B平台经过5天的持续努力,通过废旧利用安全顺利完成该平台吊机休息臂枕木更换。经实际验证休息臂枕木更换后,对吊臂支撑效果良好,标志着该平台自主完成了吊机休息臂枕木隐患治理,确保了特种设备安全运行。
据了解,吊机是平台关键设备,吊机休息臂枕木在海上环境中多年使用后会出现磨损、变形以及腐蚀老化等问题,导致吊臂出现一定程度变形,直接影响吊臂的直线度和负载受力情况,给吊机的安全使用造成了隐患。为此,该平台将此隐患列为重点治理对象。由于该休息臂枕木是由几根枕木构成的简单组合,属于非标准件,没有原始图纸和资料,且位于平台舷边,作业风险高。为此,平台人员经过对吊机休息臂枕木深入研究,发现如果按原枕木安装方式,需要在约30厘米厚的原木上打孔后用螺栓紧固,但现场无相关的打孔设备。于是,该平台通过转变思维另辟蹊径:自创槽式法安装,即将枕木放在预先加工好的槽盒中再利用螺栓固定好枕木的方法。方法一经敲定,作业人员将目光盯上了来自钻台更换下的废旧枕木盒及枕木,其硬度、尺寸以及质量都符合休息臂枕木的要求。经过大家共同努力,安全顺利地完成了休息臂枕木更换,成功消除隐患。
接下来,该平台将借鉴吊机休息臂枕木隐患排查和治理方法,继续将对平台工艺系统、消防系统、修井机进行隐患排查。对排查出来的隐患进行梳理和登记并形成隐患周报制度,积极落实隐患整改方案、责任人以及整改时间等,做到隐患治理闭环管理,不断践行“落实安全责任,推动油田高质量发展”的要求,形成全员参与,齐抓共管,提升隐患治理水平,保障油田安全生产。